導讀:

為了響應國家節(jié)能減排的目標,還是離心式氧壓機需要進最大的力度去改進技術(shù)。下面均質(zhì)乳化機小編就帶大家來了解一下吉林杭氧氣體有限公司2TYS100+2TYS76型氧氣機的技改過程,對氧壓機出口管道部分、機械部分的改造進行闡述,重點對技改后的調(diào)試運行與節(jié)能效果進行總結(jié)。

怎樣改進離心式氧壓機技術(shù)

吉林杭氣節(jié)能改造對運行會產(chǎn)生一定影響

吉林杭氣氣體有限公司兩臺25 000 m3/h空分設(shè)備,(杭州杭氣股份有限公司2010年制造)是為某鋼鐵公司300萬t/a配套服務(wù)的制氧項目,原設(shè)計配套二臺25000m3/h、3.0MPa氧氣透平壓縮機,將氧氣加壓至3.0MPa送入球罐,再經(jīng)調(diào)壓閥組后分成1.0MPa和1.6MPa二股產(chǎn)口氣體分別送至煉鐵高爐富氧和煉鋼轉(zhuǎn)爐噴吹冶煉,但自|2010年底投產(chǎn)以來因客戶使用量波動很大且無規(guī)律,需根據(jù)其用氧、氮氣量情況頻繁增減空壓機負荷,頻繁起停或卸載某一臺氧壓機,來達到節(jié)能的目的,節(jié)能效果雖然明顯,但這對設(shè)備的安全穩(wěn)定運行,能力均產(chǎn)生一定的影響。

鋼廠用氧主要分為兩類:

一是高爐富癢

用量為每小時7000m3至18000m3左右,壓力為0.8MPa至1.0MPa左右,用氣較平穩(wěn)。

二是轉(zhuǎn)爐治煉用氧

用量為22000m3/h左右,壓力為1.4MPa至2.0MPa.通過對客戶用氧的分析,認為可以通過對2#氧壓機進行降低排氣壓力和流量的操作對高爐富氧單獨輸送氧氣。達到降低壓氧能耗、節(jié)約運行成本的目的。

以上信息由均質(zhì)乳化機小編整理,下篇繼續(xù)為大家介紹離心式氧壓機技術(shù)的內(nèi)容。

 

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